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焚烧炉运行中炉排卡顿的解决方法有哪些

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  • 发布时间: 2025-07-21

焚烧炉运行中炉排卡顿的解决方法:从技术优化到管理创新

垃圾焚烧炉排炉作为城市固废处理的核心设备,其运行稳定性直接影响焚烧效率、污染物控制及设备寿命。然而,炉排卡顿作为高频故障,常导致炉膛温度骤降、燃烧不充分甚至非计划停炉。某600吨/日马丁炉排炉曾因卡顿导致二噁英超标3倍,单次停炉损失超50万元。本文结合多起实际案例与技术文献,系统梳理炉排卡顿的成因及解决方案,为行业提供可落地的技术指南。

一、炉排卡顿的典型成因分析

(一)机械结构与安装缺陷

  1. 炉排片磨损与变形
    炉排片长期承受高温(850-1100℃)、酸性气体(SO₂、HCl)及垃圾摩擦,易出现磨损、裂纹甚至断裂。例如,干燥段炉排片头部凸包锥形体磨损率可达0.5mm/月,断裂碎片可能堵塞风室刮板机。某厂统计显示,炉排片寿命通常为8年,但3年后即需局部更换,磨损量与燃烧效率下降呈正相关。

  2. 传动部件故障

    • 液压系统问题:液压缸内漏、比例阀卡滞、油管堵塞是常见诱因。某案例中,主油泵出口滤网堵塞导致系统油压不足,炉排推力下降30%,引发卡顿。
    • 机械连接松动:炉排驱动摇臂座螺栓断裂、拉杆导向轮间隙过小(技术要求0.2-0.5mm),会因热膨胀受阻导致卡涩。某厂检修发现,导向轮间隙仅0.1mm时,炉排运行阻力增加2倍。
  3. 安装工艺缺陷
    炉排与隔墙间隙设计不合理(静炉排3-4mm、动炉排4-6mm)是卡顿高发区。某项目因隔墙铸件断裂松脱,炉排运行至该位置时被卡,每日需人工干预3次。

(二)物料特性与操作因素

  1. 垃圾成分复杂
    • 高湿度垃圾:含水率超过50%的垃圾需延长干燥时间,若推料过快,未燃尽垃圾进入燃烬段易形成焦块。
    • 硬质杂物:建筑垃圾、金属件等未分拣物质会直接损伤炉排片。某厂统计显示,每月因硬质物导致的卡顿事故占比达40%。
  2. 运行参数失控
    • 一次风量不足:风量低于设计值30%时,垃圾无法充分干燥,导致炉排负荷激增。
    • 炉排速度不匹配:某案例中,操作人员未根据垃圾热值调整炉排速度,高热值垃圾爆燃导致炉排超速运行,机械部件过热卡死。
  3. 给料系统故障
    给料器与炉排同步失败是常见连锁反应。例如,给料器前进超限后挡板掉落,会顶住炉排回退;若两侧小车位移差超过50mm,同步阀损坏率提升80%。

(三)环境与维护因素

  1. 高温腐蚀
    炉排片材质虽具备耐热性,但在酸性气体长期侵蚀下,表面氧化层脱落,导致磨损加速。某厂炉排片使用寿命因腐蚀缩短至设计值的60%。

  2. 维护保养不足

    • 润滑失效:导向轮轴承缺油会导致摩擦系数上升,某案例中,未定期润滑的炉排运行阻力增加50%。
    • 积灰清理不及时:风室积灰厚度超过100mm时,会改变炉排受力分布,引发卡顿。

二、炉排卡顿的解决方法与技术升级

(一)机械故障的应急处理

  1. 逆向驱动与局部清理
    对硬质物卡滞的炉排,可切换至手动模式,通过短时反向运动破除架桥。例如,某厂采用大行程多频次推进法,成功清除推料平台上的团状垃圾。

  2. 液压系统修复

    • 更换内漏液压缸密封件,调整电磁溢流阀压力至设计值(通常18-20MPa)。
    • 清洗主油泵滤网,每季度更换一次回油滤芯。某厂实施后,液压系统故障率下降70%。
  3. 炉排片更换与堆焊修补
    对断裂炉排片,采用高强度螺栓连接的新片替换,并堆焊修补风孔(如使用高锰钢焊条)。某项目通过国产化炉排片改造,单片成本降低40%,寿命延长至10年。

(二)长期预防性维护策略

  1. 智能监测与预警系统
    • 安装炉排振动监测传感器,实时反馈机械应力数据。某厂通过AI算法将炉温波动范围从±100℃缩小至±30℃,卡顿预警准确率达95%。
    • 采用DCS自动调节炉排速度与一次风量,避免参数失控。
  2. 分级点检与数据化管理
    • 制定《炉排检修标准作业卡》,明确螺栓紧固扭矩、间隙调整值等关键参数。
    • 实施“三级点检”制度(操作工每小时、班组长每班、技术员每日),记录炉排运行数据并建立故障数据库。某厂通过数据追溯,将卡顿重复发生率从30%降至5%。
  3. 润滑与间隙动态调整
    • 使用高温锂基脂润滑导向轮轴承,注油量不得超过轴承腔容积的2/3。
    • 定期测量炉排间隙,使用塞尺确保静炉排与隔墙间隙为3-4mm、动炉排为4-6mm。

(三)设备改造与工艺优化

  1. 炉排结构强化
    • 对逆推炉排进行支撑滚轮改造,增加耐磨衬套,延长使用寿命。
    • 优化给料器与炉排同步控制逻辑,避免位移差超限。
  2. 垃圾预处理升级
    • 设置垃圾破碎机与磁选机,将入炉垃圾粒径控制在200mm以下,金属含量低于0.5%。
    • 采用分质焚烧技术,根据垃圾热值(高、中、低)分区投料,避免混合燃烧导致参数波动。
  3. 数字化运维平台建设
    • 开发故障案例库与解决方案匹配系统,实现快速诊断。例如,某平台通过输入“炉排卡顿+液压缸压力低”,自动推荐更换滤网、调整溢流阀等步骤。
    • 集成物联网传感器,实现远程参数监控与故障预警。

三、案例分析:某800吨/日焚烧厂的炉排卡顿治理

某厂曾因炉排卡顿导致年非计划停炉12次,通过以下措施实现根治:

  1. 设备改造:将原链条炉排更换为逆推式往复炉排,增强垃圾翻动能力;
  2. 系统升级:增设料斗架桥破解装置与液压系统冗余泵,故障响应时间缩短至5分钟;
  3. 管理优化:推行“垃圾成分-燃烧参数-设备状态”联动调整机制,炉排卡顿率下降90%。

四、结论与展望

炉排卡顿的解决需从“被动维修”转向“主动预防”,通过机械优化、智能控制与管理创新的协同,可显著提升设备可靠性。未来,随着耐高温合金材料与数字孪生技术的应用,炉排卡顿问题将得到进一步解决。例如,某研发项目已实现炉排运行状态的虚拟仿真,可提前30天预测磨损部位,为行业绿色发展提供技术支撑。

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