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焚烧炉引风机振动超标时需检查哪些部件

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  • 发布时间: 2025-07-21

焚烧炉引风机振动超标时需重点检查的部件与诊断逻辑

焚烧炉引风机作为垃圾焚烧系统的核心设备,其振动超标问题直接影响设备寿命、运行稳定性及污染物排放控制。当振动值超过设计标准(通常为≤4.6mm/s)时,需通过系统化检查流程定位故障根源。本文结合行业实践与故障案例,从机械结构、流体动力学、热力学三个维度,梳理引风机振动超标时需重点检查的部件及诊断逻辑。

一、旋转部件:叶轮与转子系统

1.1 叶轮动平衡失效

叶轮是引风机振动的主要激励源,其动平衡失效占振动故障的60%以上。需重点检查:

  • 叶片磨损与积灰:垃圾焚烧产生的飞灰含SiO₂、CaO等硬质颗粒,在叶轮非工作面形成旋涡沉积。某项目实测显示,运行2000小时后,叶轮非工作面积灰厚度达8mm,导致质量偏心量增加12kg,振动幅值从3.2mm/s升至6.8mm/s。需采用激光动平衡仪进行现场校正,通过加装配重块消除质量偏心。
  • 叶片腐蚀:焚烧烟气中的HCl、SO₂与水蒸气反应生成盐酸、硫酸,对叶轮材料(通常为16Mn或耐热钢)产生电化学腐蚀。某项目取样分析发现,叶轮工作面腐蚀坑深度达3mm,局部减薄量超过20%,需采用冷焊修复技术恢复几何尺寸。
  • 铆钉松动:空心叶片结构中,铆钉连接处易因振动疲劳产生松动。某项目通过超声波探伤检测发现,15%的铆钉存在裂纹,需重新铆接并增加防松垫片。

1.2 转子系统故障

转子作为叶轮的支撑结构,其故障会直接传递至轴承座:

  • 轴弯曲:长期超负荷运行或突发停机可能导致转子热应力集中,产生永久性弯曲。某项目采用百分表测量转子径向跳动,发现最大弯曲量达0.15mm(允许值≤0.05mm),需通过直轴机进行冷态校正。
  • 轴系不对中:联轴器安装偏差超过0.05mm时,会引发周期性振动。某项目采用激光对中仪检测发现,电机与风机轴系存在0.2mm的偏角误差,通过调整电机底座螺栓消除不对中后,振动幅值下降40%。
  • 临界转速共振:当转子工作转速接近其固有频率时,振动会急剧放大。某项目通过模态分析确定转子一阶临界转速为1480r/min,而实际运行转速为1490r/min,通过调整变频器参数避开共振区后,振动得到有效控制。

二、支撑部件:轴承与基础系统

2.1 轴承故障

轴承作为转子的支撑点,其状态直接影响振动特性:

  • 滚动轴承损坏:内圈、外圈或滚动体出现点蚀、剥落时,会产生高频冲击振动。某项目通过频谱分析发现,振动信号中存在800Hz的特征频率(对应轴承外圈故障频率),拆解后确认外圈存在裂纹,需更换新轴承。
  • 滑动轴承油膜失稳:油温过高或润滑油粘度不足会导致油膜厚度减小,引发半速涡动。某项目通过红外测温仪检测发现,轴承进油温度达65℃(允许值≤50℃),通过增加冷却水流量降低油温后,振动幅值从7.2mm/s降至3.5mm/s。
  • 轴承间隙超标:径向间隙过大或过小都会引发振动。某项目采用塞尺测量轴承径向间隙,发现实际值为0.18mm(设计值0.12mm),通过调整轴承压盖螺栓消除间隙后,振动恢复正常。

2.2 基础与地脚螺栓

基础刚度不足或地脚螺栓松动是振动超标的常见诱因:

  • 基础松动:某项目通过锤击试验发现,风机基础固有频率为28Hz,与转子工作频率(25Hz)接近,导致共振放大。通过在基础四周增加钢筋混凝土加固块,将固有频率提升至35Hz后,振动幅值下降55%。
  • 地脚螺栓松动:某项目采用扭矩扳手检测发现,30%的地脚螺栓预紧力不足设计值的70%,通过重新紧固并涂抹防松胶后,振动得到有效抑制。

三、流体部件:蜗壳与进出口管道

3.1 蜗壳与叶轮间隙

蜗壳与叶轮间隙不均匀会引发气流脉动:

  • 间隙偏差:某项目通过激光测距仪检测发现,蜗壳与叶轮间隙最大偏差达2.5mm(允许值≤1mm),导致气流在间隙较大处产生涡流,引发1倍频振动。通过调整蜗壳位置消除偏差后,振动幅值下降30%。
  • 蜗壳腐蚀:焚烧烟气中的酸性物质会腐蚀蜗壳内壁,导致流道变形。某项目采用超声波测厚仪检测发现,蜗壳局部减薄量达40%,需采用耐磨涂层修复技术恢复流道几何尺寸。

3.2 进出口管道系统

管道设计不合理会引发气流激振:

  • 伸缩节膨胀受限:某项目在冬季低温环境下发现,引风机振动随气温下降而增大,检查发现入口伸缩节因积灰导致膨胀余量不足。通过清理积灰并调整伸缩节压板后,振动幅值从8.5mm/s降至4.2mm/s。
  • 管道支架松动:某项目通过振动测试发现,出口管道支架存在10Hz的共振频率,与转子工作频率接近。通过加固支架并增加阻尼器后,振动得到有效控制。

四、辅助系统:润滑与冷却装置

4.1 润滑系统

润滑不良会加速轴承磨损:

  • 油位异常:某项目通过油位镜检测发现,轴承箱油位低于最低刻度线,导致润滑不足。通过补充润滑油并调整油位后,轴承温度从75℃降至55℃,振动幅值下降25%。
  • 油质劣化:某项目通过油液分析发现,润滑油中金属颗粒含量超标3倍,表明轴承存在磨损。通过更换新油并增加滤油装置后,油质恢复正常。

4.2 冷却系统

冷却不足会导致轴承温升过高:

  • 冷却水流量不足:某项目通过流量计检测发现,轴承冷却水流量仅为设计值的60%,导致轴承温度达80℃(允许值≤65℃)。通过清理冷却器结垢并调整阀门开度后,流量恢复至设计值,轴承温度降至60℃。
  • 冷却器堵塞:某项目拆解冷却器发现,管束内壁结垢厚度达2mm,导致换热效率下降40%。通过采用化学清洗工艺去除结垢后,冷却器性能恢复至设计值。

五、综合诊断案例:某垃圾焚烧厂引风机振动治理

某800吨/日垃圾焚烧厂引风机在运行过程中出现振动超标问题,振动幅值达9.2mm/s(允许值≤4.6mm/s)。通过系统化检查流程:

  1. 初步检查:发现地脚螺栓松动、入口伸缩节积灰严重;
  2. 深入检测:采用激光对中仪确认轴系存在0.3mm的偏角误差,动平衡仪检测发现叶轮质量偏心量达15kg;
  3. 根源分析:地脚螺栓松动导致基础刚度下降,轴系不对中与叶轮动平衡失效共同引发振动超标;
  4. 治理措施:紧固地脚螺栓并涂抹防松胶、调整轴系对中精度至0.05mm以内、进行叶轮动平衡校正(残余不平衡量≤0.5g·mm/kg);
  5. 效果验证:治理后振动幅值降至3.8mm/s,连续运行6个月未出现复发。

六、结论与建议

焚烧炉引风机振动超标是机械、流体、热力多因素耦合作用的结果,需通过“由外至内、由简至繁”的系统化检查流程定位故障根源。建议采取以下措施提升设备可靠性:

  1. 建立振动监测系统:在轴承座、电机端等关键部位安装振动传感器,实现振动数据的实时采集与分析;
  2. 完善维护制度:制定叶轮清理、轴承润滑、管道检查等标准化作业流程,将振动检测纳入日常点检体系;
  3. 强化故障预警:基于历史数据建立振动阈值模型,当振动值超过预警值时自动触发报警机制;
  4. 提升设计水平:在设备选型阶段考虑焚烧工况的特殊性,选用耐磨损、抗腐蚀的高性能材料,优化蜗壳与叶轮间隙设计。

通过技术与管理双重手段,可有效降低引风机振动故障率,保障垃圾焚烧系统的安全稳定运行。

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